粉末樹脂覆蓋過濾器在空冷機組的應用
人氣: 發表時間:2019-01-24 12:36:11
粉末樹脂覆蓋過濾器的前身是纖維素覆蓋過濾器,它利用離子交換樹脂粉代替纖維素紙粉作為過濾材料,因此粉末樹脂覆蓋過濾器可同時起到過濾和除鹽的作用。該過濾器很早就在國外獲得了應用,但因其低除鹽效率和高運行成本等問題在國內一直無法獲得推廣。近幾年來,隨著大型直接空冷機組在我國北方地區大規模發展,粉末樹脂覆蓋過濾器開始逐步獲得應用。下文結合陜西府谷電廠一期2×600MW 直接空冷機組的工程實例介紹。
1. 粉末樹脂覆蓋過濾器的發展
粉末樹脂覆蓋過濾器在20 世紀60 年代就開始在美國應用,在1966~1969 年,美國建設的65 臺超臨界壓力和亞臨界壓力直流爐機組中,有12 臺采用的是粉末樹脂覆蓋過濾器+ 混床系統,有18臺采用的是粉末樹脂覆蓋過濾器。美國的Filterite PowderGeneration(FPG) 公司90 年代初就開始設計和總包粉末樹脂覆蓋過濾器系統,并且取得了驕人的業績。但是粉末樹脂覆蓋過濾器在中國一直沒有大規模地應用,究其原因,有以下幾點:一粉末樹脂覆蓋過濾器參加交換的樹脂量遠遠少于高速混床,其除鹽能力不如高速混床和陰陽分床,一旦水冷機組出現凝汽器泄露,該過濾器的緩沖效果非常有限;二是樹脂粉為一次性用品,失效之后不回收直接拋棄,而目前樹脂粉大都從國外進口,其價格昂貴,與高速混床相比,運行費用較高;三是擔心剝落的樹脂粉可能會隨凝結水進入系統,對機組造成不良影響。因此對于水冷機組,優先選擇高速混床作為精處理系統。但是最近幾年隨著300 MW 和600 MW 等大型直接空冷機組在北方富煤缺水地區紛紛上馬,粉末樹脂覆蓋過濾器進入了高速發展期。
2. 空冷機組凝結水水質特點
2.1 凝結水含鹽量低且穩定。
由于采用空氣冷卻,不存在常規水冷式機組凝汽器泄漏,污染凝結水的問題。因此,其凝結水含鹽量明顯低于常規水冷機組,數值大小僅決定于蒸汽品質、系統腐蝕產物及補給水的質量。
2.2 凝結水溫度高。由于空冷機組的背壓比水冷機組高,所以空冷機組凝結水溫度比水冷機組要高, 一般凝結水溫度可達60℃~70℃,比環境溫度高出30℃~40℃。
2.3 凝結水溶氧較大??绽錂C動車組由于冷卻面積和系統龐大,且在高真空條件下工作,因此漏入空氣的機會增多,造成凝結水溶氧較大,同時也導致氧腐蝕加劇。
2.4 鐵含量高??绽湎到y的氧腐蝕造成Fe 含量大: CO2 的溶入形式的酸性腐蝕也會造成系統中的Fe 含量增大; 因為其系統龐大,沒有良好的停機保護,而且不易沖洗等特點均會使凝結水中金屬腐蝕產物增多(特別是試運期間)。
3. 粉末樹脂覆蓋過濾器的應用
陜西府谷電廠一期2×600MW 直接空冷機組每臺機組配有一套凝結水精處理系統,具有處理100%凝結水流量的能力,有最大凝結水流量100%旁路管,當進出水母管兩端差壓、凝結水進水溫度超過設定值,出水電導率和SiO2 高值報警時,旁路閥自動打開。粉末樹脂覆蓋過濾器為每臺機組設三臺,二臺運行,一臺備用。粉末樹脂覆蓋過濾器運行分鋪膜、保持、投運和爆膜四個步驟,其工藝流程如圖1 所示。
當某一臺過濾器出口壓差升高到設定值,并延時一小時,該過濾器即到失效狀態。失效過濾器自動退出運行,人工進入爆膜、清洗、鋪膜程序。由于各種原因,濾元上的膜層會少許脫落而出現導電度或SiO2 升高,PLC 工控報警。操作人員在觀察到而設備壓差尚未達到設定值時,即可人工啟動進入爆膜、鋪膜單元。由于粉末樹脂覆蓋過濾器的濾元表面被樹脂粉壓實,為保證爆膜徹底,其與管式微孔過濾器的氣反洗相比,對爆膜條件的要求要高得多。第一,爆膜時壓縮空氣壓力有嚴格的上下限限制,過低爆膜不徹底,過高會損壞濾元;第二,爆膜的進氣時間很短,該機組每次進氣時間只有3 s,而管式微孔過濾器的進氣時間可以長達20 s;第三,爆膜時對液位的要求比管式微孔過濾器要嚴格。
4. 技術改進方法
隨著全球溫度的日益升高,我廠的環境溫度由最初設計時的溫度30℃,升到了現在夏季最高溫度34-36℃,空冷島最高溫度高達40℃,且空冷島背壓在20kPa 左右。實際運行過程中,凝水溫度偏高,尤其是在夏天,凝水溫度有時高達75℃。
在精處理運行過程中,發現同時進行爆膜、鋪膜,#1 機組和#2機組過濾器運行周期相差很多。我廠凝結水溫度較高,如按正常運行溫度控制,過濾器基本處于超溫解列狀態,無法對凝結水進行處理,故我廠超溫解列定值為70℃,未超過樹脂運行的最高溫度,樹脂分解造成水質波動的原因可以消除。經過多方研究討論得知,我廠#2 機組空冷島存在較多漏點,因空冷島內部呈負壓,造成外界空氣向凝水系統泄露,空氣中的CO2 溶解產生陰離子,增加了陰離子樹脂粉的交換壓力,同時在溫度較高的情況下,樹脂粉的交換容量會相應下降,同時,我廠處于西北地區,空氣干燥,多風沙,這就勢必造成部分灰塵隨著空氣的進入而帶入整個系統,增加了過濾器的運行壓力,造成了運行周期縮短。根據以上分析,我們對#2 機空冷島系統進行了檢漏排查,并對能進行處理的漏點進行了堵漏,經過一段時間的運行,#2 過濾器的運行周期由7 天增加至12 天,相應減少了爆膜鋪膜次數,降低了機組運行的成本。